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发表时间:2026-03-18 15:24:55
在通钢板石矿业选矿厂生产线上,包淑花的身影常年穿梭于各类设备之间。扎根矿山生产一线22年,这位女工程师始终立足岗位、潜心钻研、精进技术,一次次破解生产设备难题,以实干担当为企业降本增效、赋能发展。她先后荣获通钢板石矿业“优秀人才”“先进工作者”等称号,今年又获首钢“巾帼标兵”殊荣,在平凡岗位上绽放夺目光彩,以坚韧与智慧书写新时代的巾帼担当。
2004年,刚走出校门的包淑花怀揣着对矿山事业的憧憬,走进选矿厂设备室。面对大型破碎机、球磨机、百米皮带机等重型选矿设备,她没有丝毫畏难,而是沉下心来钻研。她扎根生产现场,熟悉设备运行工况、记录数据;翻看专业书籍,梳理设备原理和技术要点,凭借这股肯学肯干的劲头,她在短时间内就掌握了选矿设备的关键参数,为后续开展设备管理和技术改造工作打下了扎实基础。
工作中,碎矿工段的永磁滚筒曾出现端盖开焊故障,影响了生产线的正常运行。包淑花主动接手问题处理,坚守现场检测滚筒各项运行数据,最终找到问题根源是设备运行时的应力集中。她带领团队反复试验优化,主导实施《LCT-1222永磁滚筒结构优化》方案,将端盖法兰直径扩大至820毫米并增设筋护板,从根本上解决了端盖开焊的问题。此项改造让设备使用寿命从18个月延长至30个月,干选机使用周期提升67%,年节约外委维修费用约10万元,创效27.5万元,解决了生产中的实际问题。
选矿行业普遍面临设备老化、维修成本偏高的问题,包淑花结合生产实际,带领团队开展技术创新,用改造升级破解发展难题。传统带式输送机滚筒包胶维修,需要将滚筒整体拆卸,还得停机作业,劳动强度大,维修时间长。针对这一问题,包淑花与团队引进“瓦壳式”滚筒包胶技术,通过预制模块化设计,实现了现场快速更换,无需拆卸滚筒即可完成安装。这项技术在厂里推广后,每台滚筒年节约成本21.6万元,既降低了设备维修时间,又提高了设备运转率。
在企业智能化升级的过程中,包淑花紧跟发展步伐,主动探索新技术的应用。她主导实施智能集中干油润滑系统,借助物联网技术实现4号浓缩机润滑点的精准控制,替代了原来的人工注油方式,实现了设备精准润滑和远程监控,年创效40万元,同时也减轻了一线工作人员的操作负担。针对进口设备配件采购成本高、受外部因素影响大的问题,她带领团队开展国产化备件替代攻坚,在供排水工段隔膜泵补排油传感器改造中,通过多次实验比对,用霍尔传感器成功替代进口产品,单台设备年节约成本8万元,综合效益近40万元,实现了该配件的国产化替代,解决了进口配件的使用难题。
作为设备管理人员,包淑花深知“三分修七分管”的道理,在做好技术改造的同时,持续优化设备管理工作。针对传统纸质图纸易损毁、查询慢、难以共享的问题,她牵头带领团队建立电子图纸库管理模式,将全厂设备图纸进行数字化转化,整理归档后下发至各生产工段,实现了设备图纸信息的共享,大幅节省了图纸查阅时间,提升了设备维修效率。同时,她结合生产实际制定并优化多项设备管理制度,规范设备点检、维护保养的流程,推动设备管理工作精细化开展,有效提升了设备运维水平,保障了生产线的高效稳定运行。
二十二载扎根一线,二十二年初心不改。包淑花始终坚守在选矿生产的第一线,默默钻研、实干担当。从初出茅庐的职场新人,到独当一面的技术先锋,包淑花在矿山生产一线书写着奋斗篇章,展现出新时代矿山女性爱岗敬业、勇于钻研、奋发有为的巾帼风貌。