欢迎来到通化钢铁股份有限公司!
发表时间:2026-01-26 08:17:36

检测中心中心实验室紧扣精准检测核心需求,于近日高效处置G4025D型卧式带锯床设备异常问题,以自主攻坚的实干精神、精准施策的专业能力,破解设备运维难题、抢回检测作业时间,为各项试样制备工作高效推进夯实基础。
设备正常运转是精准检测的基础,而当关键设备突发状况时,有人选择等待外援,有人则主动扛起责任。近日,检测中心中心实验室机加间的G4025D型卧式带锯床,出现了试样夹持液压缸脱落的情况,直接影响到钢坯低倍等试样制备工作。
没有丝毫犹豫,物理室班长第一时间表态:“设备不能等,检测不能停!我们自己上!”一支临时组建的维修小组迅速集结,一场以 “自主保障”为目标的攻坚行动就此展开。维修工作,安全是前提。小组严格遵守设备检修规范,先切断设备电源与液压源,悬挂“禁止合闸”警示牌并落实上锁挂牌管理,为维修工作筑牢安全防线。随后,大家对脱落的液压缸进行全面拆解,不放过任何一个细节,经过细致排查,最终锁定故障核心:一是固定螺栓失效断裂,部分断丝嵌入机床内部;二是缸体与连接件因长期频繁作业,连接销磨损出现移位。
问题明确后,维修方案随即敲定。经验丰富的职工负责拆卸液压缸部件,全程小心翼翼呵护油口螺纹等精密部位,避免造成二次损伤;技术骨干则专攻断丝取出与部件打磨清理,选用专用工具精准操作,解决螺栓锈蚀、断丝嵌入过深等难题。整个过程中,团队成员各司其职、默契配合,每一个步骤都严格遵循技术标准,不急于求成,只为把工作做扎实。
装配环节更是精益求精。所有拆卸部件逐一清理干净,安装时反复确认方向,确保定位销精准嵌入定位孔,从源头避免漏油隐患。装配完成后,又进行往复运动调试,排除缸内气体,细致检查每一处连接部位的牢固性与密封性。
经过数小时的连续作业,这台带锯床成功试机运行,各项性能指标全部恢复正常,试样制备工作顺利重启。此次自主维修,不仅比预计的外部维修时间缩短3天,节约维修成本近万元,更让团队积累了宝贵的液压设备维修经验,提升了应对突发故障现场处置能力。
以此次维修为契机,中心实验室将总结推广自主维修经验,加强检验设备运维技能培训,持续提升设备自主保障能力。