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发表时间:2025-12-31 08:22:40

一线生产的痛点难点始终是技术创新的发力点。运输公司刘永军创新工作室立足岗位实际,以问题为导向,凭借自主研发与跨界协同双轮驱动,成功攻克两项关键技术难题。空气滤清器快速拆装装置,让拆装作业实现“单人快办”,联合张海涛创新工作室改造的机车油压减震器则以“局部更换”替代“整体换新”,用实打实的创新成果为运输公司降本增效、安全运营注入持久动力。
研发“升降神器” 滤清器拆装提效减负
空气滤清器是内燃机车的“呼吸屏障”,其核心作用是过滤空气中的粉尘杂质,保障清洁空气进入气缸参与燃烧。若进气质量不达标,不仅会加速缸套、活塞等关键部件的磨耗,缩短设备使用寿命,还会导致机车动力下降、油耗攀升,甚至损坏增压器与中冷器系统。按照规程,每两个月需对纸质空气滤清器进行吹扫清洁和破损滤芯更换,但传统作业模式让乘务员苦不堪言。
“原来拆装滤清器,空间狭小不说,设备体积还大,在这个‘弹丸之地’,必须得两人配合,一人操作、一人用撬杠抬扶,忙活大半天才能完成。”刘永军介绍道。为破解这一难题,刘永军带领工作室成员反复勘察作业现场、测绘设备尺寸,历经多次试验优化,成功研发出空气滤清器快速拆装装置。该装置可灵活调节高度与角度,精准对接安装位置,实现滤芯的平稳升降与快速取放。如今,乘务员单人即可独立完成拆装作业,不仅大幅降低了劳动强度,还将作业时间压缩过半,效率显著提升。目前,该装置已获得国家实用新型专利,成为检修作业区职工的“减负神器”。
联创“精准焕新” 减震器改造降本显著
机车油压减震器与弹簧装置配合使用,是保障机车平稳运行的关键部件,主要通过衰减转向架纵向震动,提升行车稳定性。然而,在长期使用中,油压减震器的勾贝杆折损、螺栓螺纹磨损、油封老化漏油三大故障频发,其中勾贝杆折损最为突出。此前,面对故障减震器,只能采取整体更换的方式,每年需更换30至40个,每个价值约1200元,年均采购成本就要三万余元。
为降低采购成本,刘永军创新工作室主动携手机电修造公司张海涛创新工作室,开启联创联建。张海涛创新工作室凭借专业优势,对故障减震器的勾贝杆进行全面材质检测,精准匹配原材料规格,自主研发制作专用勾贝杆;刘永军工作室则结合机车运行工况,提供现场数据支持,共同设计局部更换方案。通过拆解、检测、定制、焊修等一系列流程,实现了“坏哪换哪”的精准维修——只需更换折损的勾贝杆,无需整体换新。改造后,形成常态化局部更换机制,油压减震器更换成本大幅降低。