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向“新”而行|解决突发问题 护航连铸设备高效运行

发表时间:2025-05-19 16:40:11

近期,李会初创新工作室针对确保板坯质量的关键设备进行了软硬件改造,有效解决了生产难题。

在炼钢生产中,连铸扇形段是确保板坯质量的关键设备之一,其辊缝控制精度直接影响铸坯厚度均匀性和最终产品质量。炼钢事业部在引进全程辊缝控制新技术后,却突遭辊缝仪自动下滑的问题,给生产顺稳和铸坯质量带来威胁。

“辊缝仪突然下滑,测试数据无法采集,后续轧制厚度均匀性难以保障!”连铸岗位职工在巡检时发现异常,紧急上报至炼钢事业部。

辊缝仪作为全程辊缝控制技术的核心检测设备,其精准度直接影响铸坯质量。若问题持续,将导致产线停滞。

面对这一“拦路虎”,炼钢事业部迅速组织技术骨干会诊。李会初创新工作室主动请缨,带领团队深入现场勘查。在经过反复的查找与探索之后,他们发现辊缝仪与引锭杆的工作原理存在相似性,此前就曾因引锭杆编码器闭环控制失效出现过滑杆故障,而该问题就是通过恢复编码器控制得以解决。

这一发现给技术团队提供了破题思路。

“一方面要快速恢复编码器闭环控制;另一方面要优化操作流程,确保主控人员操作方便。”李会初带领团队兵分两路,一组负责硬件改造,另一组着手程序升级。

在硬件改造方面,他们首先检测各个辊的编码器状态,保证所有参与控制的辊都能实现闭环,防止辊缝仪下滑失控。软件团队则对主控画面进行突破性改进,新增“辊缝仪测试模式”按钮。按下按钮后,夹送辊电机立即进入工作状态,通过电磁力抵消下滑趋势;松开按钮,系统自动恢复常规运行模式。这一创新不仅简化了操作流程,还避免了因误触导致的生产中断。

此次难题攻关是李会初创新工作室深耕连铸设备维护的典型案例。近年来,该团队累计完成10余项技术攻关,从国产触摸屏替代到开发结晶器热电偶离线检测系统,再到此次辊缝仪控制升级,他们始终以“问题不过夜”的精神,推动设备管理向智能化、精细化迈进,创效超800万元。