欢迎来到通化钢铁股份有限公司!

创新工作室 您当前的位置:首页 > 党的建设 > 创新工作室

一线最生动 基层最精彩|打好“小算盘”降本有新招

发表时间:2024-12-31 10:44:00

今年以来,通钢公司各单位一线职工围绕降本增效打好“小算盘”,深入挖掘设备潜力和成本潜力,为生产顺稳提供支撑。

巧设应急控制装置解决生产难题焦化事业部自开展“局怎么破 我怎么干”大讨论活动以来,职工们集思广益、群策群力,积极为经营生产献计献策,一个个好点子应运而生。在焦化事业部炼焦作业区,有这样一个机器,在生产中起着至关重要的作用,它就是单斗提升机。在提升作业时,职工操作按钮,以提升单斗来带煤,控制回路只有升降功能。然而,在实际操作中,单一的控制回路存在一定隐患。“单斗在提升过程中,如果出现接触器粘连现象,我们需要跑到距离30米的总电源箱内关闭电源,期间容易发生过头现象,导致单斗钢丝绳拉断。”炉门修理工王德强说。为解决这一问题,炼焦作业区职工经过深入研究和讨论,最后决定在单斗机旁的电控箱上安装接触器开关,以此来控制单斗主回路。当发生上升或下降接触器粘连时,可立即断开主回路,切断电源,从而使单斗停止上升或下降。通过增设这一应急控制装置,有效提高了单斗提升机的安全性。在出现紧急情况时,能够及时停止单斗运行,避免因接触器粘连而导致的问题。这一举措不仅保障了操作人员安全,也为提升工作效率提供了助力。

冷却风机技改实现成本降低近日,轧钢事业部通过开展设备技术改造,成功将精棒线冷剪传动柜冷却风机由单相风机更换为三相风机,取得显著成效。为进一步挖掘降本潜能,轧钢事业部设备技术人员从备件采购成本分析、电耗日成本分析中查找降本突破口,面对问题,他们打破惯性思维,积极寻求解决方案,围绕精棒线冷剪传动柜冷却风机技改下功夫。此次改造一举三得:一是功率大幅降低,新风机功率降低了280瓦,降低了电耗成本;二是新风机与线材传动柜冷却风机统一型号,便于管理与维护;三是原外转子电机不具备修复能力,属于一次性备件,经过改造的普通三相电机,维检人员可以实现自营修复,降低了备件消耗和运维成本。目前,该设备已投入使用。下一步,轧钢事业部将重点观察其运行情况,陆续对其它传动柜冷却风机进行改造,进一步扩大降本成果,提升设备管理水平。