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发表时间:2024-07-22 07:39:41
今年以来,通钢公司各单位充分调动干部职工的聪明才智,以“一引领两融合”群众性主题实践活动为载体,深挖内部潜力,用一个个小妙招解决了一道道制约生产的瓶颈问题,提高了工作效率,促进了成本有效降低。
“老物件”焕发新活力
通钢板石矿业露天矿20号生产车由于长期使用,发动机故障率逐渐上升,作业过程中经常发出异响。经拆解检查发现,气门断裂的碎块掉落在活塞顶部,导致活塞和气缸严重损坏,想要修复,就得外委,外委费用近7万元。
针对这一情况,露天矿运输班职工动脑筋、想办法,集思广益,由运行班保养工牵头,组建临时维修小组,自行修复组装发动机。
维修小组通过上网查阅相关资料、翻阅专业书籍,向退休的老汽修工请教,通过利旧、自主加工、小改小革等方式,修复了汽缸盖,更换了活塞、活塞环、连杆、缸套等关键部件,成功完成了发动机修复工作,节省了外委费用和维修时间。
小改造解决大难题
焦化事业部备煤作业区1号炉布料机是脱硫废液混配的主要设备,目前已实现无人值守。但由于现场电动阀存在阶段性不灵敏或损坏的现象,造成煤料脱硫液含量增大,影响焦炭冶炼质量。
针对这一问题,焦化事业部备煤作业区组织电气专业、维护专业以及岗位操作人员进行现场查看、分析、研究、论证后,提出了增设摄像头的建议。他们采用角钢自制了摄像头存放架,加装高清摄像头,对现场布线进行合理规划,岗位人员不用频繁去现场观察脱硫废液的退液情况,在主控室内就能够实时查看,规避了因设备故障影响产品质量和工作效率的问题。
“巧诊断”去除“新病灶”
炼钢事业部维检作业区岗位职工在设备检查中发现加热B线4、5区炉辊变频器通讯出现问题。维检作业区自动化控制班迅速行动,对现场进行深入分析和诊断,发现问题根源在于通讯信号被干扰,使两组变频器通讯地址产生了冲突,无法正常通讯。
为此,他们提出了解决方案,修改两组变频器的通讯地址,加热B线4、5区炉辊变频器通讯问题得到有效解决,保证了设备运行稳定。