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一线最生动 基层最精彩|从小事入手 深挖潜能降成本

发表时间:2023-10-08 08:13:56

今年以来,机电修造公司持续发动职工为解难题、降成本积极献计献策,把为生存而战的号召落在行动上,让职工发挥聪明才智,从小事着手,深挖内部潜力降本增效。

改进生产工艺 降低生产成本

球铁铸件是机电修造公司检修作业区主要活源之一,平均年产量约235吨。原生产工艺采用Z18生铁为主要原料,生产成本较高,成分也不稳定。检修作业区作业长杨晓勇、主任师孙彪和四名生产骨干组成攻关小组,查阅相关论文、技术文件,结合作业区现场实际制定技术攻关方案,根据公司常耗球铁铸件材质需要,对其进行工艺改进,采取球铁生铁、废钢、增碳剂、硅铁的配料生产模式生产球铁铸件,达到降低生产成本、稳定成分参数的目的。此项工艺改进,每吨球铁铸件成本可降低700余元,并在制作耐磨板、盖板、上栏板、下栏板中得到推广和应用。

降成本于行动中见真章

一次,机电修造公司电气作业区电机班职工在检查本区域设备时,发现一台报废已久的涨型机处于闲置状态。为让旧设备重新“上岗”,电机班骨干成员在班长带领下,对这台设备进行了全面检查。大家集思广益,各抒己见,翻阅设备说明书,在网上搜集相关资料,电话咨询厂家技术人员,最终确定了这台设备的维修方案。通过大家近一周的齐心“救治”,这台老旧失修、故障重重的涨型机又焕发出了它当年的雄姿,重新投入到生产中,不仅实现了废物利用,而且节省了维修费用2万余元。

改善加工方式 效率效益双提升

直径1000毫米辊子是烧结生产常耗件,主要在2.5米立车加工。由于受加工余量大和粘沙等问题影响,以前加工辊子每个需要50小时,消耗刀头6块,刀具消耗量多,加工效率较低。为解决这一问题,机加作业区职工反复研究辊子的加工工艺,最终采用粗车和精车不同的刀具和切削方法进行加工,粗车工序先采用普通刀具切削,再采用机夹刀具进行连续切削,切削速度由每分钟80米提高到160米,精车工序采用机夹涂层刀具高速精车,不仅提升了工作效率,而且有效降低了成本。