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发表时间:2023-12-22 08:11:35
四季度以来,面对钢铁市场的严峻形势,如何打好“成本仗”,念好“效益经”,完成增收节支任务,全力打赢生存发展攻坚战,成为了炼铁事业部喷煤作业区的一道“必答题”。
该作业区本着省下每一分钱、花好每一分钱的原则,将降本焦点聚到细处,盯上了以往不放在“眼中”的煤渣。
煤渣是一种工业固体废料,以前根本没放在“眼里”,也没认真研究过,现在成本压力很大,能抠的地方都得抠一抠。
喷煤有两个区域,对应2号高炉和3号高炉,每个区域分别装备一台中速磨煤机。原煤经过磨煤机后大部分变成煤粉,随着干燥气体通过布袋收粉器收集后进入到细粉仓,但是也有1%-1.5%的原煤被甩到磨机风环内,通过排渣口排放到外面,到一定量后拉到煤渣场地堆积。
吴秀军每次经过煤渣堆放区域就会“运气”,煤渣虽然是废弃物,但有没有利用价值呢?他组织人员对煤渣进行了认真分析,化验了煤渣的化学成分,发现煤渣中碳含量竟然在30%-50%,直接废弃掉岂不可惜?
在经过一系列可磨性实验后,发现在喷煤过程中加入0.5%左右的原煤渣,可以提高燃料利用率,化学成分和灰分变化不明显,煤渣产量小于燃煤总量1%,可以做到自产自“消”,回收率100%,每年可节约成本200余万元。
没想到啊,这次尝试收到了意想不到的效果。所以说,任何事别总想不做,动一动,可能结果就不一样了。
煤渣“榨”出新价值,吴秀军尝到“甜头”后,又将目标盯在了提高煤粉喷吹精准度和优化配煤结构上,跟进自动喷吹程序改造,在现有资源配制条件下,配合电气专业人员克服兼容难、稳定性低等难题,实现小时喷吹误差量小于0.3吨。同时,对设备设施实施改造,安装星型给料阀、磨机出口管道隔断阀,有效减少喷煤故障率,提高了喷煤效率。