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发表时间:2023-12-07 15:02:55
从一个个“金点子”的酝酿,到一颗颗“金种子”的播种,再到一串串“金果子”的收获,一年来,运输公司汽运作业区激发职工创新活力,鼓励岗位职工主动创新,凝聚起全员创新力量,推动了设备管理水平进步,破解了一个个降本难题,提高了经济效益,为公司提质增效作出积极贡献。
装载机分队分队长赵克明发现由于车辆作业条件差,装载机油缸漏油故障率直线上升,同时,润滑油消耗量也逐月升高。这件事就像一片“乌云”一样笼罩在赵克明的心头,压得他天天眉头紧锁,琢磨这个问题。
赵克明组织班组装载机驾驶员进行商讨
以往车辆出现了问题直接送修理厂找专业人员处理就行了,可目前公司资金异常紧张,生产期间每停一台自家车就会补进一台外委车辆。近几年,公司一再提倡“操检合一”的工作理念,为了达到标准,班组司机在工作之余开始学习一些简单的车辆故障处理技能。“我们自己能不能解决?”这个问题不断在赵克明脑海中盘旋。敢想敢干,想到就干,赵克明组织班组装载机驾驶员进行商讨。大家的积极性都很高,在缺乏成熟技术经验、缺少设计图纸、没有维修经验的情况下,上网查找相关资料,搜索解决方案。
装载机水箱进出水口改造
功夫不负有心人,经过一番讨论和提议,他们终于想到了一个“好点子”,利用废旧除尘布袋制作油缸防护套,防护套能够有效防止杂物及物料对油缸油封和油缸活塞杆造成损伤;针对冷却液消耗量高的问题,他们采取将装载机水箱进出水口直径由60毫米改成45毫米,并将两头变径直水管改成直径45毫米直角弯水管。经实际使用,水管损坏故障率明显降低。通过维修和消耗数据统计,这项小改造提高了装载机油缸及水管使用寿命,降低了运行成本,预计年节省备件费用1万元,节省材料费用1.6万元。
苏晓刚是该作业区挖掘机分队分队长。在日常的挖掘机车辆润滑保养过程中,他经过反复试验,将15千克桶装润滑脂加装在手动注油枪400克管状润滑脂油管内,替代原采购400克管状成品润滑脂,空管循环利用。5克桶装润滑脂每桶200元左右,400克管状成品润滑脂每管9元,计算下来全年节约成本近2万元。
苏晓刚对挖掘机车辆润滑保养
还有该作业区的驾驶员隽树峰,在一次作业过程中发现,厦工956装载机变矩器油管长,故障频繁,造成油管和材料消耗增加。为解决这一问题,他将变矩器油管按照比例拆分成两根,中间用对丝连接,实现了油管部分更换。这个小“装置”诞生后,经过车辆运行试验,变矩器油管故障率明显降低。
隽树峰修复变矩器油管故障
设备改造需要开拓创新的勇气,需要扎实的技术能力,更需要百折不挠的耐心和毅力。运输公司汽动作业区的职工立足一线发现问题、解决问题,推动设备创新改造,为生产稳定运行提供了有力支撑。
“金点子”点亮的不仅仅是这个作业区的一台台车辆,更是职工脸上成功的喜悦。点滴创新、汇聚成海,该作业区力争“金点子”结出降本增效“金果子”,助推各项工取得实效。