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降本增效在行动|节省外委费用,职工自己动手研制混凝土道口铺设工艺

发表时间:2022-06-08 14:24:41

连日来,运输公司检修作业区的职工格外忙碌,为了完成线路改造任务,他们每天从早6点工作到晚6点,这种常态化工作已经进行了近一个月。在众多检修改造工作中,2号高炉水渣区域铁路道口混凝土铺设是一大亮点,目前已完成改造,节省检修费用近15万元。

改造前,2号高炉水渣区域铁路道口采用橡胶材质铺设,受汽车、火车反复冲击后钢轨磨损较大,铺面损坏严重,日常更换、维修量大,维护成本升高,而且对运输安全也造成一定影响。

铁路道口采用混凝土铺设安全系数高,维护成本几乎为零,但维护人员不掌握这项技术,外委施工费用需要15万元。一处普通的道口更换动辄15万元,公司冶金区内铁路走行线有多处橡胶铺设的道口,难道每处更换都要花费这笔费用吗?在作业区检修例会上,有的技术人员就提出:“我们有砂子、有水泥、有钢筋,还有搅拌机,为什么我们不能自己铺设?”

为节省这笔费用支出,为公司降本增效作出贡献,该作业区组织管理、技术人员成立保高炉机车运行安全组,对铁路道口混凝土铺设工作立项攻关。攻关组人员查阅大量相关材料和图集,结合生产实际,走访外聘单位,调研预应力混凝土配比、钢筋配比,大家摸着石头过河,一步一个脚印稳步推进。他们在铁路道口设置道口护轨,改善了轮轨接触条件,便于道口与前后线路的连接;在钢轨下设置了5毫米的橡胶垫板,混凝土与铁垫板之间设置了10毫米厚的橡胶垫板,减缓列车的冲击;采用了预埋套管、防松螺母、II型弹条扣件,保证扣件的扣压效果。

混凝土道口更换、上线运行后收到良好效果,道口铺面平顺,机车通行安全。5月27日,在2号高炉水渣区域铁路道口,笔者看到运输公司检修作业区技术员米传海正在查看铁路道口状况。

目前,该作业区维护人员已经完全掌握混凝土道口更换技术,接下来,他们将利用公司大面积系列检修时机,在不影响生产的情况下进行混凝土道口更换作业。今年预计更换四组,预计降低成本近60万元。

运输公司检修作业区作业长乔利明说:“成立保高炉机车运行安全组取得了非常好的效果,有效解决了道口方面的难题,其它的维修施工困难也是迎刃而解。当前形势严峻,需要我们积极行动起来,大力开展降本增效工作,保卫我们的家园,为生存而战。”