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发表时间:2022-05-06 09:11:27
烧结矿质量波动成为影响高炉稳定的一个关键点,得在细节上下功夫,解决这个难题。
应该在配料上更精细,得粗粮细粮小配比混着吃。
提高终点温度是保障成矿质量的关键因素,得想办法把终点温度提上来。
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这是炼铁事业部烧结作业区开展“保高炉顺稳高效,我该怎么办”大讨论活动的讨论场景。
“烧结是炼铁的上一道工序,烧结必须把自己的工作做好,才能不影响高炉生产,为此通过大讨论活动,我们凝聚了‘保质量、保高炉绝对优先,降消耗、降成本统筹兼顾’的思想共识,把‘稳’作为基础要求,提升烧结矿质量。”烧结作业区副作业长刘庆凯介绍说。
精准配料“稳”字当先
保高炉稳定,就要减少烧结矿质量波动,精准配料是前提。据烧结作业区副作业长孙晓波介绍,该作业区以前为了降成本,尽可能少开动配料圆盘,同种物料,这个圆盘配完再切换另一个圆盘,每班8至10次倒换圆盘操作,造成配料量波动,影响烧结矿质量。特别是某个圆盘下料出现异常时,会导致混合料成分改变,严重影响烧结矿成分稳定。现在该作业区增加圆盘使用个数,正常生产时可用圆盘全部开动,保证了配料的连续性和混合料成分稳定性。为了更精准配料,该作业区重新设计配料程序,精确各圆盘启停间隔时间;加减料时,自动计算下料间隔时间,实现料头料尾无缝衔接,提高了配料的精准度。
烟道灰返矿混装混用,影响烧结透气性,是造成烧结矿质量阶段性波动的“元凶”,为此,该作业区改变原来配比方式,实施“分仓储存、连续配用”模式,烟道灰返矿与正常返矿分仓储存、连续小配比配用,粗粮细粮小配比混着吃、连续吃,杜绝了阶段性波动。
此外,该作业区还重新制定篦子标准、下发校称方法。安装统一标准的固定篦子,机前布料料面平整,烧结机烧结过程均匀,促进了烧结矿成分稳定。配料工按照校秤方法,每班检查皮带秤零点、及时校准,配料精准度明显提高。
对标学习攻克难题
保高炉稳定,就要提高烧结矿质量,提高终点温度是关键。终点温度对烧结矿成矿质量、成矿粒度有决定性影响。为此,烧结作业区采取“走出去、学回来”的方式,与迁钢对标学习,与迁钢专家交流,最终确定了把提高终点温度作为提高烧结矿质量的抓手,制定配加优质生石灰、适度增加焦粉配比等一系列措施。烧结作业区副作业长刘庆凯说:“今年采购了一台智能石灰活性度检测仪,确保采购的是活性度好的优质生石灰。同时,适当增加燃料用量,提高燃烧温度,这些措施使终点温度由原来的350度提高到现在的380度以上,提高和改善了烧结矿转鼓强度、粒级。这些措施虽然增加了一点烧结成本,但是为了保高炉顺稳的大账,我们觉得值。”
此外,烧结作业区还对标京唐公司,开发梯形布料模式。利用3月份2号烧结机短时停产机会,通过改进平料器结构提高边部点火效果等措施,实现烧结机料层厚度提高目标,烧结矿入炉粒级指标改善,烧结矿质量明显提高。
大讨论给职工集思广益创新改造带来很多启示。职工王振宽“用先进实用工艺技术与传统设备相嫁接”的方法,提高烧结机自动化控制水平,他联合通自信专业人员开发了恒温点火控制系统和智能加水系统。点火温度的稳定,提高了烧结机表面点火质量,减少了返矿和煤气浪费。智能加水系统投用后,烧结料水分明显稳定,机前布料没有出现因水分波动而造成的料厚变化,提升了烧结矿质量。