欢迎来到通化钢铁股份有限公司!
发表时间:2026-03-18 15:11:17
在通钢板石矿业生产一线,有这样一群人,他们不善言辞,却总能在设备故障、生产瓶颈面前“灵光一闪”。他们身处平凡岗位,却用一次次的“小改动”,换来了安全生产和降本增效的“大效益”。
废旧变“宝贝” 碎矿工段的“节约经”
“能省则省,不能省想尽办法也要省”——这句话,是通钢板石矿业选矿厂碎矿工段职工的“口头禅”,更是他们的“行动指南”。
在碎矿工段,托辊和运输皮带的消耗,每年占成本支出的10%以上。面对每天更换下来的“问题托辊”,工段的维修人员没有一扔了之,而是动起了脑筋:换轴承、补焊裂痕、修轴瓦……他们像“医生”一样,为旧托辊“把脉问诊”,让一批批本该“退役”的托辊重新“上岗”,使用周期延长了2个多月。
尝到了“修旧”的甜头,他们又把目光盯上了废旧皮带。近50条皮带,每月都有更新。面对成堆的“废料”,工段职工展开攻关:大皮带改小、宽皮带改窄、边角料改成挡料皮子……能用的绝不浪费,能改的绝不丢弃。初步测算,仅这两项小改小革,每年能为企业节约成本20万元以上。
“小到一颗螺丝、一根焊条,大到破碎机护板,我们都要让它‘物尽其用’。”正是这么“抠门儿”,让碎矿工段在降本增效的路上越走越宽。
从“堵心仓”到“放心仓” 运输工段的“破堵之战”
在井下矿602干选系统,4号原矿仓曾是人人头疼的“堵点”。一旦发生棚堵,工人就得爬上两米多高的平台,抡大锤、捅钢钎,既费时又费力。这道“咽喉要道”成了制约效率的“拦路虎”。
日前,该井下矿运输工段直面问题,向“堵点”发起总攻。通过数据分析,他们锁定三大症结:设备制动能力差、作业空间狭小、处理方法落后。
对症下药,方能药到病除。他们在料仓下料口左侧安装了一台偏心式振动电机,用“振捣”代替“人工”;在平台加装防护栏与安全带挂点,为安全加码;同时,优化操作流程,提升全员安全意识。
改造效果立竿见影。月均处理时间从原来的60小时降至10小时,累计每月节省50小时,按每小时处理84吨原矿计算,全年可多处理矿石超5万吨。更可贵的是,职工们的创新热情被点燃了:“以前靠力气,现在靠技术。”4号仓,终于从“堵心仓”变成了“放心仓”。
小方槽解决大问题 小创新工作室的“硬核攻坚”
在通钢板石矿业铁路运输处,孙家宝创新工作室是出了名的“技术攻坚队”。这一次,他们把目光锁定在BK-DR-3型制动斩波器上。
原来,这款斩波器的电压检测电阻因安装方式不合理,长期存在变形、漏沙、短路等问题,严重时甚至烧毁核心模块,维修成本居高不下。面对这个“老大难”,孙家宝带领团队,连续两个月盯在现场,反复测量、画图、试验。
最终,他们拿出了“加装独立固定方槽”的方案:将一个75毫米乘600毫米乘10毫米的金属方槽,精准嵌入两组电阻之间,既解决了散热问题,又消除了变形隐患。改造后,电阻再无“放炮”现象,设备使用寿命大幅延长,单台年节约维修成本约3.2万元。
“这只是我们改造之树上的一颗果子。”孙家宝说。正是这一次次“小切口”的突破,换来了设备稳定运行的“大提升”,也为铁运处生产任务的完成筑牢了根基。
碎矿工段的“废旧重生”、运输工段的“破堵攻坚”、孙家宝创新工作室的“技术突围”,这一个个看似微小的改造,凝聚的是通钢矿业职工直面问题,勇于创新的智慧和担当。