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发表时间:2025-07-21 13:51:00
在检测中心中心实验室热处理岗位,一项看似微小的技术优化却为末端淬透性试验带来了显著改变。
末端淬透性试验是评估淬透性钢材性能的关键环节,然而,在试验过程中,试样表面脱碳问题一直困扰着试验人员。脱碳会导致试样表面硬度降低,影响淬透性结果的准确性。为攻克这一难题,热处理岗位的技术人员充分发挥创新精神,结合岗位的实际情况,对原有末端淬透性试样保护套进行优化,重新设计制作新的保护套,克服原有保护套的诸多缺陷,有效解决试样表面脱碳问题。
末端淬透性试验要求将试样加热至奥氏体化温度后,迅速在试样一端喷水冷却,通过测量不同位置硬度来评估钢材的淬透性。在加热过程中,试样处于高温环境,若直接与炉内气氛接触,表面碳原子极易与氧气等发生反应,造成脱碳。以往的保护套材质为碳素结构钢,径小壁薄,试验过程中经常出现变形现象,试样加热后存在卡住、取不出的问题等,难以保证试验结果的稳定性。
热处理岗位的技术人员从源头入手,根据淬透性试样的尺寸重新为试样打造了一套专属“防护铠甲”。技术人员深入研究脱碳机理,经过反复研讨和试验,最终确定了保护套的设计方案,将试样保护套内径和壁厚分别加大了2毫米,这样既解决了保护套变形还解决了试样卡住取不出的问题,有效减少了试样与氧化性气体的接触。保护套采用耐高温等材料制作,其内腔形状与试样完美契合,既能紧密包裹试样,又不会影响加热和冷却过程。
不锈钢材料的加工难度大、精度要求极高,稍有偏差就可能导致保护套无法正常使用或影响试验结果。技术人员精心设计加工工艺,委托机电修造公司利用精密机床进行切削、打磨,确保保护套的尺寸精度和表面光洁度,保护套投入使用后,效果立竿见影。在相同的加热条件下,使用保护套的试样表面脱碳层厚度显著降低,与未使用保护套的试样相比,脱碳层厚度减少了约80%。这不仅保证了末端淬透性试验结果的准确性,还提高了试验的重复性和可靠性。
此次末端淬透性试样保护套的优化升级,是中心实验室热处理岗位技术人员立足岗位、勇于创新的生动体现。中心实验室用实际行动诠释了“精益求精、追求卓越”的工匠精神,为实验室的检测工作提供有力支撑,也为解决试验中的实际问题提供了新的思路和方法。